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高濃度難生化金屬表面廢水改造
新聞動(dòng)態(tài)-山東赫龍絮凝劑廠(chǎng)

高濃度難生化金屬表面廢水改造

來(lái)源:聚丙烯酰胺 2018/7/7 15:14:15??????點(diǎn)擊:

 聚合氯化鋁廠(chǎng)家再次給您帶來(lái)處理高濃度難生化金屬表面廢水改造工程實(shí)例,從工程概況到廢水處理工藝再到設(shè)計(jì)參數(shù),以及調(diào)試和運(yùn)行,還有處理效果分析,最重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。

  某公司主要生產(chǎn)空調(diào)銅配件,與國(guó)內(nèi)外主要空調(diào)企業(yè)如格力、美的、格蘭仕、韓國(guó)LG等形成了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。公司車(chē)間除油、酸洗、拋光、鈍化(不含鉻)等工序排放的生產(chǎn)廢水COD高達(dá)1 650 mg/L,銅離子高達(dá)80 mg/L,LAS高達(dá)100 mg/L,pH低至0.9,具有酸度高、重金屬含量高、COD高、LAS濃度高的"四高"特征,可生化性極差,采用原有的"微電解+A/O"的工藝對(duì)其進(jìn)行處理,處理出水難以穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)造成了影響。

  針對(duì)該廢水的特點(diǎn),并結(jié)合何明等的研究成果,決定對(duì)原處理工藝進(jìn)行改造。即在預(yù)處理段,改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料;在生化段,增加水解池容積與循環(huán)泵;在深度處理段,增加一體化撬裝式MBR設(shè)備。經(jīng)升級(jí)改造后,處理出水穩(wěn)定達(dá)到《水污染物排放限值》(DB 26/44—2001)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

  一、工程概況

  1 、設(shè)計(jì)水量

  按業(yè)主要求,改造后處理能力為5 m3/h。

  2 、進(jìn)出水水質(zhì)

  處理出水需達(dá)到《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表 1所示。

  表 1:設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)


項(xiàng)目 COD pH SS Cu2+ 石油類(lèi)
進(jìn)水 ≤1000 2~3 ≤150 ≤50 ≤10
出水 ≤90 6~9 ≤60 ≤0.5 ≤5.0
注:除pH外,其余項(xiàng)目單位均為mg/L。


  二、廢水處理工藝

  1 、工藝流程

  改造后廢水處理工藝流程如圖 1所示。聚合氯化鋁PAC實(shí)例處理高濃度難生化金屬表面廢水改造工程

  圖1 廢水處理工藝流程

  各車(chē)間生產(chǎn)廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)與水量后經(jīng)泵送入微電解池。泵前自動(dòng)加堿控制pH為3~4,在酸性介質(zhì)和有氧條件下,微電解池內(nèi)產(chǎn)生新生態(tài)的氫和亞鐵,從而破壞了絡(luò)合物的結(jié)構(gòu),置換出單質(zhì)銅。微電解池出水溢流進(jìn)入一級(jí)混凝反應(yīng)池與一沉池,自動(dòng)加堿控制pH為11~12,以去除絕大部分的銅離子與亞鐵離子,并通過(guò)新生絮體吸附沉降水中的有機(jī)物。對(duì)一沉池出水大量曝氣,并在二級(jí)混凝反應(yīng)池投加助凝劑,于二沉池中去除殘余的亞鐵離子與鐵離子。自動(dòng)加酸控制二沉池出水pH為7~8.5,然后自流進(jìn)入二級(jí)ABR水解池。在A(yíng)BR水解池內(nèi),在水力沖擊下攪動(dòng)池內(nèi)的污泥,使泥水混合,水解菌群將難降解的大分子有機(jī)物分解為易降解的小分子有機(jī)物。

  經(jīng)微電解和水解預(yù)處理后,廢水可生化性提高。水解池出水流入好氧池,由好氧菌吸附降解有機(jī)污染物,使廢水得到凈化。好氧池出水經(jīng)三沉池自流進(jìn)入MBR裝置,池內(nèi)安裝的中空纖維膜截留菌種與大分子有機(jī)物,維持較高的污泥濃度與微生物多樣性,極大地提升了出水水質(zhì)。三沉池沉積的污泥經(jīng)氣提裝置回流至生化池,以補(bǔ)充池內(nèi)污泥濃度。MBR池泥水混合液仍含有較多難降解有機(jī)物,回流至水解池,進(jìn)行循環(huán)降解。生化剩余污泥和物化污泥一同排入污泥濃縮池。濃縮的污泥經(jīng)廂式壓濾機(jī)脫水后由業(yè)主外運(yùn)處置,濾液流回到調(diào)節(jié)池,與廢水一起進(jìn)行處理。

  2、 處理改造工程要點(diǎn)

  (1) 改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料。微電解填料由多元金屬熔合多種催化劑通過(guò)高溫熔煉形成架構(gòu)式微孔合金結(jié)構(gòu),不鈍化、不板結(jié),長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定有效。

  (2) 將中和池的后段改造為水解池,增加水解池容積;并增加水解池循環(huán)泵,控制水流速度,提高污水與水解菌種接觸反應(yīng)效果。

  (3) 增加一體化撬裝式MBR設(shè)備,確保出水達(dá)標(biāo)排放。

  三、設(shè)計(jì)參數(shù)

  1、隔油調(diào)節(jié)池

  隔油調(diào)節(jié)池為砼結(jié)構(gòu),地上0.2 m,地下2.5 m。規(guī)格為8.0 m×8.0 m×2.7 m,有效容積120 m3,HRT=24 h。

  2、微電解池

  微電解池為地上式砼結(jié)構(gòu),規(guī)格為6.0 m×2.0 m×4.5 m,有效容積24 m3,HRT=4.8 h。

  3、一沉池和二沉池(共2級(jí)串聯(lián))

  一沉池和二沉池為地上式砼結(jié)構(gòu),單座池體尺寸6.0 m×4.0 m×4.5 m(含混凝反應(yīng)池),表面負(fù)荷0.4 m3/(m2·h)。

  4、ABR水解池(共2級(jí)串聯(lián))

  ABR水解池為地上式砼結(jié)構(gòu),一級(jí)水解池尺寸8.0 m×1.6 m×4.0 m,二級(jí)水解池尺寸8.0 m×2.3 m×4.0 m,總有效容積73 m3,總HRT=14.6 h,水解池COD容積負(fù)荷約為0.10~0.19 kg/(m3·d)。

  5、好氧池

  好氧池為地上式砼結(jié)構(gòu),池體尺寸8.0 m×5.6 m×4.0 m,有效容積130 m3,HRT=26 h。池內(nèi)安裝組合填料,污泥回流比50%~100%,泥齡35~52 d,懸浮污泥質(zhì)量濃度為3 000~4 000 mgMLSS/m3,污泥負(fù)荷為0.03~0.05 kgBOD5/(kgMLSS·d)。

  6、三沉池

  三沉池為地上式砼結(jié)構(gòu),池體尺寸8.0 m×2.6 m×4.0 m,表面負(fù)荷0.33 m3/(m2·h)。

  7、撬裝式MBR裝置

  撬裝式MBR裝置為鋼結(jié)構(gòu),集成膜池、中水池、機(jī)房于一體,設(shè)備尺寸4.0 m×2.5 m×3.0 m,其中膜池有效容積15 m3,HRT=3 h。MBR池核心設(shè)備為PVDF中空纖維簾式膜組件,共640 m2。

  8、污泥濃縮池

  污泥濃縮池為砼結(jié)構(gòu),地上1.5 m,地下2.5 m,池體尺寸6.5 m×2.3 m×4.0 m,有效容積30 m3。配套廂式壓濾機(jī)2臺(tái),過(guò)濾面積各20 m2。

  四、調(diào)試與運(yùn)行

  (1) 改造前,在反應(yīng)池內(nèi)加堿即產(chǎn)生大量泡沫并溢出,采取加高反應(yīng)池保護(hù)高度、更換新型高溫活化微電解填料等改造措施后,問(wèn)題得以解決。

  (2) 生化調(diào)試初期,好氧池經(jīng)常產(chǎn)生嚴(yán)重泡沫,經(jīng)分析為表面活性劑所致。漫天飛舞的泡沫嚴(yán)重影響了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,并造成菌種流失。通過(guò)采取控制負(fù)荷、增投微生物菌種與營(yíng)養(yǎng)物等措施后,問(wèn)題得以解決。尤其是MBR與ABR水解酸化系統(tǒng)微生物馴化成熟后,再未發(fā)生過(guò)大規(guī)模的泡沫現(xiàn)象。分析原因:污泥培養(yǎng)馴化是一個(gè)逐步有序的過(guò)程,微生物結(jié)構(gòu)隨反應(yīng)器內(nèi)不同時(shí)期環(huán)境的變化而調(diào)整,逐漸演變成適應(yīng)MBR及ABR水解酸化工藝的群落結(jié)構(gòu)。

  (3) 調(diào)試后期,將微電解池進(jìn)水pH控制目標(biāo)從1.5~2.0升高至3.0~4.0,系統(tǒng)產(chǎn)泥量下降了約1/3,后續(xù)生化系統(tǒng)也未見(jiàn)到明顯沖擊跡象。

  (4) 運(yùn)行過(guò)程中,偶發(fā)污泥膨脹現(xiàn)象,此時(shí)SV30≥80%,好氧池表面漂浮一層灰褐色黏稠浮渣。一般通過(guò)加大污泥與混合液回流量,即可自動(dòng)恢復(fù),恢復(fù)時(shí)間一般為3~5 d。

  (5) MBR膜的日常清洗維護(hù)主要有3種:清水反洗、加藥反洗和浸漬清洗。日常運(yùn)行中應(yīng)充分重視清水反洗工序,嚴(yán)格控制清水水質(zhì)、反洗水量與反洗頻次。實(shí)踐證明,清水反洗工序設(shè)備簡(jiǎn)單、操作自動(dòng)化,在維護(hù)到位的情況下,可免除加藥反洗的硬件投資和繁瑣操作,且浸漬清洗周期可延長(zhǎng)至4~6個(gè)月。

  五、處理效果分析

  2016年8月期間,監(jiān)測(cè)了各工序?qū)OD、Cu2+的去除效果,結(jié)果分別見(jiàn)表 2、表 3。

  表 2:COD處理效果匯總


日期

(8月)

原水(綜合調(diào)節(jié)池)
物化出水(二沉池)
生化出水(三二沉池)
MBR出水(標(biāo)準(zhǔn)排放槽) 綜合去除率/%
COD/(mg·L-1)
COD/(mg·L-1) 去除率/%
COD/(mg·L-1) 去除率/%
COD/(mg·L-1) 去除率/%
12日 1 366
810 41
340 34
66 20 95
14日 1 032
660 36
106 54
38 7 96
16日 900
540 40
233 34
74 18 92
19日 809
459 43
412* 6
60 44 93
20日 1 259
744 41
404 27
38 29 97
注:表中標(biāo)注"*"的數(shù)值異常,不納入分析范圍。


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  表3:Cu2+處理效果匯總


日期 原水(綜合調(diào)節(jié)池)
物化出水(二二沉池)
生化出水(三沉池)
MBR出水(標(biāo)準(zhǔn)排放槽) 綜合去除率/%
Cu2+/(mg·L-1)
Cu2+/(mg·L-1) 去除率/%
Cu2+/(mg·L-1) 去除率/%
Cu2+/(mg·L-1) 去除率/%
8月12日 25.5
1.05 96
0.42 2
0.23 1 99
8月14日 3.52
0.32 91
0.02* 9
0.04 -1 99
8月16日 14.59
0.88 94
0.6 2
0.38 2 97
8月19日 3.74
0.55 85
0.45 3
0.37 2 90
8月20日 9.43
0.59 94
0.31 3
0.22 1 98
注:表中標(biāo)注"*"的數(shù)值異常,不納入分析范圍。


  運(yùn)行結(jié)果表明,盡管進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)極大,甚至超出設(shè)計(jì)值,但出水COD<74 mg/L,Cu2+<0.38 mg/L,SS<14 mg/L,石油類(lèi)<1.8 mg/L,均優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)要求,且耐受水質(zhì)沖擊能力強(qiáng)。在投入運(yùn)行近3 a后,處理出水水質(zhì)依然穩(wěn)定。

  此外,顯而易見(jiàn)的是,MBR工藝對(duì)COD的達(dá)標(biāo)起到了關(guān)鍵作用;物化工藝(微電解+二級(jí)反應(yīng)沉淀)則去除了絕大部分的Cu2+,使出水Cu2+接近達(dá)標(biāo)。

  六、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

  處理改造工程投資共30萬(wàn)元,于2013年11月完成設(shè)計(jì)并不停產(chǎn)施工,2013年12月完成調(diào)試并達(dá)標(biāo)排水,至今已穩(wěn)定運(yùn)行3 a以上。微電解填料未發(fā)生板結(jié)、失效,MBR膜絲保持完好,瞬時(shí)通量高于6.5 m3/h,出水長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。運(yùn)行結(jié)果表明,工藝設(shè)計(jì)合理,耐沖擊能力強(qiáng)。

  經(jīng)長(zhǎng)期核算,運(yùn)行費(fèi)用(主要為藥劑費(fèi),另包含人工與耗材費(fèi),不含水電費(fèi))約為60~80元/t,雖然沒(méi)有直接經(jīng)濟(jì)效益,但為業(yè)主節(jié)省了排污費(fèi)用,極大地提升了企業(yè)形象,產(chǎn)生了較大的間接經(jīng)濟(jì)效益。此外,環(huán)境效益顯著。

  七、結(jié)論

  (1) 工程實(shí)踐證明,采用微電解+A/O+MBR組合工藝處理高濃度難生化金屬表面處理廢水合理可行。盡管進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)極大,COD為809~1 366 mg/L,Cu2+為3.52~25.50 mg/L,但出水COD<74 mg/L,Cu2+<0.38 mg/L,SS<14 mg/L,石油類(lèi)<1.8 mg/L,均優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)要求,且耐受水質(zhì)沖擊能力強(qiáng)。尤其是工藝末端的MBR設(shè)備起到了關(guān)鍵作用,在進(jìn)水COD為106~412 mg/L的情況下,仍然獲得了穩(wěn)定、良好的出水效果。

  (2) MBR工藝對(duì)COD的達(dá)標(biāo)起到了關(guān)鍵作用;物化工藝(微電解+二級(jí)反應(yīng)沉淀)則去除了絕大部分的Cu2+,出水Cu2+接近達(dá)標(biāo),是整個(gè)工藝可靠運(yùn)行不可缺少的部分。

  (3) 高濃度難生化酸洗銅廢水處理這一行業(yè)難題的攻克,極大提升了生產(chǎn)企業(yè)的社會(huì)形象與競(jìng)爭(zhēng)力。